8月21日,宏興管業(yè)完成了鋼管二線的托輥改造,投入生產(chǎn)后經(jīng)過檢驗(yàn),顯現(xiàn)出來的成型穩(wěn)定性效果較為明顯。

改造前,扶正器的兩道夾輥距離成型機(jī)有5米多遠(yuǎn),不利于鋼管成型的穩(wěn)定和原材料的節(jié)約;同時(shí)想要實(shí)現(xiàn)成型尺寸的控制,只能人工用吊帶來完成。為了縮短調(diào)型產(chǎn)生的廢管長度,降低工人勞動量,鋼管車間經(jīng)過反復(fù)商討和驗(yàn)證,決定將最前端的托輥改造為夾輥。

改造后,托輥的位置從鋼管的底部,被調(diào)整到鋼管一側(cè),夾輥離成型機(jī)的距離,由5米多縮短為1米,不僅優(yōu)化了夾緊裝置,而且實(shí)現(xiàn)了調(diào)型后產(chǎn)出的第一根鋼管的質(zhì)量控制。

托輥?zhàn)儕A輥,手動變機(jī)械,工人的勞動強(qiáng)度降低了,成型的質(zhì)量也更加穩(wěn)定,同時(shí)對調(diào)型時(shí)原材料的浪費(fèi)方面,也做到了最大限度的優(yōu)化。